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【案例】DSG变速器故障检修案例

案例1:迈腾突然失去动力故障

故障现象

一辆2015 年产的一汽大众迈腾2.0TSI 轿车,搭载02E 型6 挡直接换挡变速器,行驶里程30000km。用户反映该车冷车行驶一切正常,但行驶2km 后,车辆会突然之间失去动力,同时仪表板上挡位显示区变成红屏。

故障诊断

维修人员用故障诊断仪读取故障码,故障码提示,变速器油温传感器G509 监测到高温。02E 型变速器设有3 个温度传感器。其中一个是多片湿式双离合器工作温度传感器G509,它的作用是通过监测离合器外缘处变速器油液的温度,来防止离合器出现过热。它与变速器输入转速传感器G182 集成在一起,如下图所示。

检测到的油温超过160℃,变速器会进入应急模式,这时发动机会自动降低输出扭矩,同时变速器控制单元令离合器分离,此时车辆便会失去动力。

 

另外两个温度传感器是G93和G510,如下图所示,它们分别用于检测变速器油液温度和变速器控制单元温度,如果两个传感器中的任何一个检测到温度超过145℃ ,变速器也会进入应急模式。

 

路试中当故障出现时,读取变速器的数据流,从19 组数据第3 区可以看到,G509 给出的温度数据为165℃ ,超过了限值,而其他两个传感器的温度仅为50℃ 。这一结果很不正常,一是路试距离较短,其间从未有过激烈驾驶动作,二是变速器也未出现过明显的打滑现象。为什么G509 会给出这么高的温度呢? 况且,G509 是直接测量变速器油液温度的,油液在变速器内部循环,按照热传导的规律G509 与G93 处的油液温度不应该有如此大的温差。由此推测是G509 输出信号出错的可能性较大。

故障排除

更换集成了G509 和G182 的传感器总成,故障排除。

案例2:大众02E DSG自动变速器故障

 

故障现象

一辆2015 年款一汽大众迈腾轿车,搭载2.0L 发动机,配备使用02E DQ250 型6 挡手/自一体式DSG 双离合器控制变速器。

该车偶发性没有倒挡,并且前进挡也不是很正常,同时车辆仪表内挡位显示灯会点亮并不停地闪烁,如下图所示,关闭发动机再次重新启动后故障现象消失,而且不是经常出现。

 

故障诊断

首先连接诊断仪读其故障存储器,结果读出P2271 故障码,为机械性脱挡故障。清除故障码后再就很难让故障重现。但在后来反复进行的相关试验中的确掌握到故障出现的规律,不过系统记录的故障码有所变化,这样既得到了故障显现的规律同时也得到了真实的故障现象。

 

真实的故障现象有,入前进挡接合时有点轻微延迟;由D/N 退挡后换挡拨叉不能迅速回位,连续4 次才完全退到N 位置(响声很大)。一旦发生第二种情况,故障灯就会亮起并存储故障内容。

 

故障存储器记录的故障码是,P2271 机械性脱挡故障;19143 齿轮机械脱离无信号/ 通信,如下图。

 

再次利用诊断仪来读取相关动态数据信息,以确定故障发生时的不正常数据的出现,并确定故障原因所在。

 

读取动态数据,要有针对性结合实际故障现象的体现特征,注重观察关键数据信息的波动来锁定故障部位。这样在众多动态数据内容中把目标锁在02-08-006 组数据内容中,因为这组数据流内容中体现了非常关键的K1 离合器控制电磁阀N215 的控制电流,K1 离合器安全保护控制电磁阀N233的动作情况以及最重要的该变速器主油压调节控制电磁阀N217 的控制电流。

 

首先把正常时标准数据记录下来:

 

紧接着又把故障发生时的故障数据也记录下来,如下图所示,一旦故障出现,变速器又进入故障模式,此时倒挡不能行驶且仪表中的挡位指示灯又再亮起并闪烁,通过数据的对比,同时结合故障现象(D/N 的退挡过程),就不难看出问题并不是出在离合器的控制功能上,而是出在换挡拨叉切换控制上。

再次进行故障分析,通过006 组数据流中各项数据的变化可以看出,当换挡杆由D 挡/N 切换后,控制单元通过N215 电磁阀将发动机动力流切断,离合器完全断开(即便此时变速器内部形成两个挡位也是没有任何问题的),N233 安全保护电磁阀只是根据控制单元通过G193 离合器压力传感器适时监控K1 离合器真实压力的变化来及时做好安全切断准备工作,而此时由N217 所实现控制的系统压力是不变的,但同时换挡杆由D 挡/N 挡后变速器内部的1 挡/3 挡同步器的换挡拨叉是要动作的,它要切换到空挡位置。

由于这款变速器换挡拨叉的切换控制比较特殊(下图):

 

比如说通过换挡杆由N 挡/D 挡后,除了前端K1 离合器准备好动力传递工作外,变速器内部的换挡拨叉动作是在总的多路换挡电磁阀N92 未通电情况下,由N88 电磁阀瞬间通电后将1 挡/3 挡同步器拨叉切换到1 挡侧,然后N88 又切换到无电状态,紧接着N92 电磁阀再由断电状态又切换到通电状态,同时,N90电磁阀也由原来的断电状态切换到通电状态,目的是把2 挡/4 挡同步器拨叉切换到2 挡侧。

然后,N92 和N90 又切换到无电状态,此时两个同步器拨叉是靠机械钢球锁定在相应挡位上的。此时变速器内部形成两个挡位(两个挡位分别由两个离合器来控制),1 挡作为起步挡,而2 挡则作为一个预备挡,这样,通过故障现象加之换挡同步器的动作原理,就清晰地知道故障的部位及响声出现是由1 挡/3 挡同步器往N 位移动所带来的,那么控制单元是借助其内部位移传感器,通过换挡拨叉上面的电磁铁的感应来确定换挡同步器(拨叉)准确位置的,因此,在规定的时间内1 挡/3 挡同步器并没有被液压切换到其真正的位置,此时控制单元就会设置故障码,同时也启动了安全保护控制。

 

故障排除

发现离合器控制引起的故障可能性后,再根据以上分析,说明1 挡/3 挡换挡拨叉的归位是故障的主要原因,一般来讲,换挡同步器自身发卡的可能性极低,所以极有可能是系统压力问题导致换挡拨叉动作上发生了问题,因此,更换电子液压控制单元即可解决该问题。最后更换全新电子液压控制单元,并进行相关匹配,故障彻底排除。

以上内容选自《DSG变速器结构原理与故障检修彩色图解》

 

作者:李伟,定价:58.0元

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>> 这本书采用大量彩色三维立体图片,介绍了新型大众02E和0AM的DSG双离合器自动变速器的特点、结构、原理、检修、匹配,详细分析了双离合器自动变速机械、液压、电控等系统的结构原理,对DSG的油路、拆装以及维修工艺流程等方面进行展开讲解,最后结合实际案例介绍双离合器自动变速器故障维修的方法。

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